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技成老師
進行了回答·2022-09-27 11:26:58
原因是主回路斷。
此時檢查主回路電源是否接入,若正常則主模塊檢測回路故障,須更換驅(qū)動器或配件。故障發(fā)生在操作過程中,相應(yīng)的報警或顯示警告采取適當(dāng)?shù)男袆印? 展開
此時檢查主回路電源是否接入,若正常則主模塊檢測回路故障,須更換驅(qū)動器或配件。故障發(fā)生在操作過程中,相應(yīng)的報警或顯示警告采取適當(dāng)?shù)男袆印? 展開
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技成老師
進行了回答·2022-09-27 11:26:58
故障分析:三菱伺服編碼器和伺服放大器之間通訊異常。
原因分析:1、接頭CN2沒有連接好;
2、三菱伺服編碼器故障;
3、三菱伺服編碼器電纜故障(斷路或短路);
對應(yīng)處理辦法:1、正確接線;
2、更換三菱伺服編碼器或三菱伺服電機;
3、修理或更換三菱伺服電纜; 展開
原因分析:1、接頭CN2沒有連接好;
2、三菱伺服編碼器故障;
3、三菱伺服編碼器電纜故障(斷路或短路);
對應(yīng)處理辦法:1、正確接線;
2、更換三菱伺服編碼器或三菱伺服電機;
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進行了回答·2022-09-27 11:26:58
故障分析:超過內(nèi)置再生制動電阻或再生制動選件的允許再生功率或再生制動晶體管異常。
原因分析:1、參數(shù)NO.PA02的設(shè)定錯誤;
2、內(nèi)置再生制動電阻和再生選件未連接;
3、高頻率或連續(xù)再生制動運行使再生電流超過再生選件的允許再生功率;
4、電源電壓異常;
5、內(nèi)置再生制動電阻或再生選件故;
6、再生制動晶體管發(fā)生故障。
對應(yīng)處理辦法:1、正確設(shè)定參數(shù)
2、正確連接內(nèi)置再生制動電阻和再生選件;
3、降低定位頻率、更換容量更大的再生制動選件或減小負載;
4、檢查電源;
5、更換三菱伺服放大器或再生選件;
6、更換三菱伺服放大器。 展開
原因分析:1、參數(shù)NO.PA02的設(shè)定錯誤;
2、內(nèi)置再生制動電阻和再生選件未連接;
3、高頻率或連續(xù)再生制動運行使再生電流超過再生選件的允許再生功率;
4、電源電壓異常;
5、內(nèi)置再生制動電阻或再生選件故;
6、再生制動晶體管發(fā)生故障。
對應(yīng)處理辦法:1、正確設(shè)定參數(shù)
2、正確連接內(nèi)置再生制動電阻和再生選件;
3、降低定位頻率、更換容量更大的再生制動選件或減小負載;
4、檢查電源;
5、更換三菱伺服放大器或再生選件;
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技成老師
進行了回答·2022-09-27 11:26:58
故障分析:為三菱伺服驅(qū)動器過載報警
原因分析:1、三菱伺服放大器應(yīng)用場合的負載大于其連續(xù)輸出的負載能力;
2、三菱伺服系統(tǒng)不穩(wěn)定,有振動;
3、機械故障
4、三菱伺服放大器的輸出U、V、W和三菱伺服電機的輸入U、V、W相位沒有接對;
5、三菱伺服編碼器故障。
對應(yīng)處理辦法:1、減小負載或更換功率更大的三菱伺服電機;
2、調(diào)整修改伺服電機的增益;
3、檢查運行模式和安裝限位開關(guān);
4、正確接線;
5、更換三菱伺服編碼器或三菱伺服電機。 展開
原因分析:1、三菱伺服放大器應(yīng)用場合的負載大于其連續(xù)輸出的負載能力;
2、三菱伺服系統(tǒng)不穩(wěn)定,有振動;
3、機械故障
4、三菱伺服放大器的輸出U、V、W和三菱伺服電機的輸入U、V、W相位沒有接對;
5、三菱伺服編碼器故障。
對應(yīng)處理辦法:1、減小負載或更換功率更大的三菱伺服電機;
2、調(diào)整修改伺服電機的增益;
3、檢查運行模式和安裝限位開關(guān);
4、正確接線;
5、更換三菱伺服編碼器或三菱伺服電機。 展開
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技成老師
進行了回答·2022-09-27 11:26:58
精度也叫脈沖當(dāng)量,表示1個脈沖走多少毫米
脈沖當(dāng)量=1÷想要多少脈沖走1毫米
例如:規(guī)定脈沖當(dāng)量0.002,那就是1÷0.002=500個脈沖走1毫米
有的面試題寫精度或者脈沖當(dāng)量的 展開
脈沖當(dāng)量=1÷想要多少脈沖走1毫米
例如:規(guī)定脈沖當(dāng)量0.002,那就是1÷0.002=500個脈沖走1毫米
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技成老師
進行了回答·2022-09-27 11:26:58
1、速度范圍
2、定位精度高
3、足夠的傳動剛度和高速穩(wěn)定性
4、響應(yīng)速度快,無超調(diào)
為了保證生產(chǎn)率和加工質(zhì)量,除了更高的定位精度外,還要求有良好的快速響應(yīng)特性,也就是說,由于CNC系統(tǒng)在移動時,加速度較大,因此要求跟蹤命令信號的響應(yīng)要快。要求減速度和減速度足夠大,以縮短進料系統(tǒng)的過渡過程時間并減少輪廓過渡誤差。
5、低速,高轉(zhuǎn)矩,強大的過載能力
一般而言,伺服驅(qū)動器在幾分鐘甚至半小時內(nèi)的過載能力超過1、5倍,并且可以在短時間內(nèi)過載4-6次,而無需損傷。
6、高可靠性
要求數(shù)控機床的進給驅(qū)動系統(tǒng)具有高可靠性,良好的工作穩(wěn)定性,較強的溫度,濕度,振動等環(huán)境適應(yīng)性和較強的抗干擾能力。 展開
2、定位精度高
3、足夠的傳動剛度和高速穩(wěn)定性
4、響應(yīng)速度快,無超調(diào)
為了保證生產(chǎn)率和加工質(zhì)量,除了更高的定位精度外,還要求有良好的快速響應(yīng)特性,也就是說,由于CNC系統(tǒng)在移動時,加速度較大,因此要求跟蹤命令信號的響應(yīng)要快。要求減速度和減速度足夠大,以縮短進料系統(tǒng)的過渡過程時間并減少輪廓過渡誤差。
5、低速,高轉(zhuǎn)矩,強大的過載能力
一般而言,伺服驅(qū)動器在幾分鐘甚至半小時內(nèi)的過載能力超過1、5倍,并且可以在短時間內(nèi)過載4-6次,而無需損傷。
6、高可靠性
要求數(shù)控機床的進給驅(qū)動系統(tǒng)具有高可靠性,良好的工作穩(wěn)定性,較強的溫度,濕度,振動等環(huán)境適應(yīng)性和較強的抗干擾能力。 展開
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技成老師
進行了回答·2022-09-27 11:26:58
1.一般來說伺服電機剎車剎不住主要是兩方面的原因:
首先是機械方面的原因。就是伺服電機剎車在獲得電源時,抱閘松開,檢查電氣原理圖,找出導(dǎo)致電動機制動一直通電的原因。
2.伺服電機剎車剎不住車一般都需要進行相應(yīng)的維修,為了進一步確認伺服電機的維護問題,從伺服電機的制動器上去除了電機和負載。由于Z軸電機周圍空間狹小,一般的維修工具無法拆卸,制造了T形拉長桿,成功地消除了封頭焊接所需的外六角形角。強制24V直流制動,用扳手擰動電機軸,仍不能轉(zhuǎn)動,確認電機內(nèi)部異常,拆卸修理,但需先拆下電機編碼器。
3.伺服電機的維護特點是在開機時需要測量電機的精確初始位置,因為在永磁伺服驅(qū)動系統(tǒng)中,電機轉(zhuǎn)子的位置檢測和初始定位是系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和運行的基本條件,也是矢量控制解耦的必要條件。編碼器的錯誤位置會影響電機的運行,如運行不穩(wěn)定、電流過大,甚至影響電機的使用壽命。因此,在安裝或拆卸時,必須嚴格按照一定的步驟進行拆卸。為了不影響生產(chǎn)任務(wù),決定自行修理。 展開
首先是機械方面的原因。就是伺服電機剎車在獲得電源時,抱閘松開,檢查電氣原理圖,找出導(dǎo)致電動機制動一直通電的原因。
2.伺服電機剎車剎不住車一般都需要進行相應(yīng)的維修,為了進一步確認伺服電機的維護問題,從伺服電機的制動器上去除了電機和負載。由于Z軸電機周圍空間狹小,一般的維修工具無法拆卸,制造了T形拉長桿,成功地消除了封頭焊接所需的外六角形角。強制24V直流制動,用扳手擰動電機軸,仍不能轉(zhuǎn)動,確認電機內(nèi)部異常,拆卸修理,但需先拆下電機編碼器。
3.伺服電機的維護特點是在開機時需要測量電機的精確初始位置,因為在永磁伺服驅(qū)動系統(tǒng)中,電機轉(zhuǎn)子的位置檢測和初始定位是系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和運行的基本條件,也是矢量控制解耦的必要條件。編碼器的錯誤位置會影響電機的運行,如運行不穩(wěn)定、電流過大,甚至影響電機的使用壽命。因此,在安裝或拆卸時,必須嚴格按照一定的步驟進行拆卸。為了不影響生產(chǎn)任務(wù),決定自行修理。 展開
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技成老師
進行了回答·2022-09-27 11:26:58
信號受干擾 排除干擾 屏蔽地未接或未接好 可靠接地 細分錯誤 設(shè)對細分 電流偏小 適當(dāng)加大電流 控制信號問題 檢查控制信號是否滿足時序要求
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技成老師
進行了回答·2022-09-27 11:26:58
過載也是變頻器跳動比較頻繁的故障之一,平時看到過載現(xiàn)象我們其實首先應(yīng)該分析一下到底是馬達過載還是變頻器自身過載,一般來講馬達由于過載能力較強,只要變頻器參數(shù)表的電機參數(shù)設(shè)置得當(dāng),一般不大會出現(xiàn)馬達過載。而變頻器本身由于過載能力較差很容易出現(xiàn)過載報警。我們可以檢測變頻器輸出電壓。"
接地故障也是平時會碰到的故障,在排除電機接地存在問題的原因外,最可能發(fā)生故障的部分就是霍爾傳感器了,霍爾傳感器由于受溫度,濕度等環(huán)境因數(shù)的影響,工作點很容易發(fā)生飄移,導(dǎo)致GF報警。 展開
接地故障也是平時會碰到的故障,在排除電機接地存在問題的原因外,最可能發(fā)生故障的部分就是霍爾傳感器了,霍爾傳感器由于受溫度,濕度等環(huán)境因數(shù)的影響,工作點很容易發(fā)生飄移,導(dǎo)致GF報警。 展開
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技成老師
進行了回答·2022-09-27 11:26:58
輸出不平衡一般表現(xiàn)為馬達抖動,轉(zhuǎn)速不穩(wěn),主要原因:模塊壞,驅(qū)動電路壞,電抗器壞等。
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